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降本增效系列报道丨电仪车间:打好降本增效“金算盘”

  在公司的号召下,盛发焦化广大干部职工用实际行动去践行降本增效理念,从强化成本意识着手,积极参与现场改善等活动,持之以恒、“节”尽所能,千方百计降成本,群策群力增效益,看似不起眼的技改创新、修旧利废、自主维修,也能积少成多,创造出大效益。


  让我们走进电仪车间,看看他们如何深挖内潜,全力推进降本增效工作。


汇聚点滴力量   “靶向”发力降成本


  今年夏季气温偏高,干熄焦中低压配电室及除尘配电室室内温度居高不下,已影响电气设备正常运行。因变频器散热量大,在四台10匹空调全开的情况下,仍无法达到理想的降温需求,室内温度仍高至40℃-45℃,中压变频器本体温度最高时达到78℃。


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▲安装通风滤网


  变频器工作的可靠性主要取决于环境温度。正常的环境温度为-10~+40℃,超过40℃环境温度,大功率逆变器内部电子元器件极易受工作温度的影响。当温度过高且温度变化较大时,变频器内部容易发生泄漏现象,其绝缘性能会大大降低,甚至导致短路事故,引起局部停电。


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▲清洁进风通道


  为保证设备正常运行,减少生产事故的发生,电仪车间主任屈庆峰、技术员聂国防、干熄焦主管王晓东多次针对变频器出风口热量不能排出室外,导致室温升高的现状,商讨技术革新方案。最终针对我厂中压变频器的特点,对中压变频器加装金属方形风筒,与变频器本身散热风扇连成风道排出室内,新风经二级过滤,进入变频器室内形成新风循环系统。风筒具备除尘、消音功效,减少中压变频器运行弊端,既经济又环保,还能延长中压变频器和空调使用寿命。方案形成后,汇报生产部部长包巴吐和生产副总经理刘保彦,在两位领导的高度重视和大力支持下,变频器风道技改工作得以有条不紊顺利进行。


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▲图:改造变频器风道


  盛发焦化中压变频器共计10台,为其服务的大功率空调共计20台,每台空调为10匹,风筒改造后20台10匹空调由全年运行,缩短到6个月的运行时间。即使夏季也可减少空调运行台数,每年可节电1157760度,节约电费810432元。同时,减少了上万元夏季空调维修费用。此次变频器风道技改在公司领导大力支持下已正式投入使用,为公司节能降耗降本增效做出了积极贡献。


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▲图:干熄焦区域


现场升级改造   “水陆”运输和谐转换


  盛发焦化焦炭运输分为陆运和水运两种方式。随着焦炭市场竞争越来越激烈,为压缩运输成本,公司领导和有关部门主动求变,根据实际需求对生产现场进行升级改造,筛焦楼放料线由单条皮带贯通码头,改为双料线贯通码头,把原装车料线改为既能陆运又能皮带输送(C112、C113皮带),皮带运输通过管带机传送到码头,完成水上运输,达到优化运输资源、提高运输效率的目的。

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▲图:调试C112皮带远程控制程序


  9月26日,公司生产副总经理刘保彦在安全生产早会上,对本次皮带技改做出部署,电气安装和自控系统调试工作由电仪车间自主完成,同时配合云鼎公司共同完成设备安装。接到任务后,车间主任和车间电仪技术人员深入现场实地勘察,拿出最佳施工方案,本着“安全第一、规范安装、提高效率、节省成本”的原则,全面展开了现场实地测量、设计电气图纸、申报安装材料,以及制作、安装负荷防护钢管和电气回路改造调试等各项前期准备工作。


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▲图:检查c112皮带电气线路


  为将安装皮带所需的动力电缆和控制电缆尽快敷设到位,他们爬桥架、钻地沟。为皮带安全规范运行,他们装拉绳开关、安跑偏开关。为便于集中监视和控制,他们加班加点调试系统,通过PLC模块传至中控室,实现了就地和远程两种控制方式。


  经多方不懈努力,C112、C113皮带技改工作在公司预定时间内,提前安装调试完毕。皮带建成后将使公司焦炭产品的运输方式变得更加灵活,提高运输效率、降低运输成本,成为公司高质量发展的又一“助推器”。


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▲图:总长3200米全封闭管状输送带


  目前,电仪车间已全面践行总经理提出的“节能降耗、降本增效”管理理念,将精益管理的思想宣贯到车间每个员工,融入每一个工作环节,在全公司开展的节能降耗活动中起到积极模范带头作用。


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